این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
یکشنبه 3 اسفند 1404
مهندسی مکانیک مدرس
، جلد ۱۵، شماره ۸، صفحات ۲۰۷-۲۱۵
عنوان فارسی
کنترل بهینه ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما
چکیده فارسی مقاله
در این مقاله، ضمن تحلیل دینامیک ارتعاشات شیمی (تاب خوردن) ارابه فرود دماغه هواپیما و بررسی پایداری آن، برای میراسازی این ارتعاشات کنترلگر بهینه فعال، براساس مدل خطی سیستم طراحی شده و بر روی مدل غیرخطی(واقعی) اعمال شده است. ارتعاشات شیمی در واقع به ارتعاشات جانبی و پیچشی چرخ گفته میشود که به صورت خودبرانگیخته بوده و در سرعتهای بالا باعث ناپایداری سیستم میشوند. بنابراین در ارابهی فرود هواپیما به دلیل سرعت بالای هواپیما در مراحل فرود و برخاست، بسیار تأثیرگذار هستند و باعث صدمه رسیدن به خود ارابه فرود، بدنه هواپیما و مسافران میشوند. بنابراین کنترل این ارتعاشات از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از دینامیک غیرخطی حاکم بر سیستم ارابه فرود دماغه هواپیما، معادلات ارتعاشات شیمی خطیسازی و سپس معادلات فضای حالت سیستم استخراج شده است. براساس مدل خطی سیستم، پایداری، کنترلپذیری و رؤیتپذیری بررسی شده است، و برای کنترل (میراسازی) بهینه این ارتعاشات نیز از مدل کنترلی تنظیمکننده خطی درجهدوم استفاده شده است. برای تخمین حالتهایی از سیستم که بوسیله حسگرها قابل اندازهگیری نیستند، با برقراری اصل جداسازی، رؤیتگر طراحی شده است. برای صحتسنجی و بررسی عملکرد کنترلگر طراحی شده، پاسخهای ارتعاشی سیستم در حالت کنترل حلقه باز، با روشهای کنترل حلقهبسته، در نرم افزار متلب شبیهسازی و با هم مقایسه شده، که در تمام روشهای کنترلی بهبود عملکرد در مقایسه با سیستم کنترلی حلقهباز مشاهده میشود. در نهایت نیز کنترل دیجیتال سیستم و اثر نرخ نمونه-برداری در نزدیک شدن پاسخ سیستم گسسته به سیستم پیوسته، بررسی و شبیهسازی شد.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
Optimal Control of Shimmy Oscillation in Aircraft Nose Landing Gear
چکیده انگلیسی مقاله
In this paper, an optimal active controller is designed to prevent the shimmy vibrations in aircraft nose landing gear. The controller is designed according to the linearized system while the input is implemented on the real non-linear plant. Shimmy vibration is the lateral and torsional vibrations in the wheel that causes instability in high speed performances. Thus, control and suppressing of this vibration is extremely important. In this paper, using the nonlinear dynamics of the nose landing gear system, the equivalent linearized system is extracted and then its related linearized state space is derived. Stability, controllability and observability of the system are investigated based on the linearized model of the system and damping the shimmy vibrations is performed with the least consumption of energy using Linear Quadratic Regulator (LQR). To estimate the states of the system which are not measurable using ordinary sensors, an observer is designed and implemented using separation principal. To verify the performance of the proposed controller, vibration response of the open loop system is compared with the closed loop response of the designed optimal controller. Considerable improvement can be seen in the performance of the closed loop system since not only the vibrations are effectively damped but also the consumption of energy is minimized. Finally, digital control system is extended in order to implement the proposed controller on the discretized model of the system and the effect of sampling rate on the accuracy of the system is studied.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
حامی تورجی زاده |
استادیار گروه مکانیک دانشگاه خوارزمی
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)
سعید زارع |
دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه خوارزمی
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)
نشانی اینترنتی
http://mme.modares.ac.ir/article_12983_5c38c2a92ce65304ee5fb1d4019ef2f6.pdf
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1256/article-1256-227918.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات