این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
دوشنبه 4 اسفند 1404
مهندسی مکانیک مدرس
، جلد ۱۴، شماره ۱۶، صفحات ۳۱۱-۳۲۰
عنوان فارسی
بررسی تجربی چرخهی موج-نوسان در ورودی مافوقصوت تقارنمحوری
چکیده فارسی مقاله
یک ورودی هوای مافوقصوت تقارنمحوری از نوع تراکم ترکیبی که برای عدد ماخ 2.0 طراحی شده تحت انجام طیف وسیعی از آزمایشهای تجربی در شرایط طراحی و غیرطراحی در دو حوزهی عملکرد و پایداری قرار گرفته است. مقالهی حاضر به بررسی و توصیف ماهیت و فیزیک جریان در شرایط کاری ناپایدار ورودی، جاییکه نوسانات خود-نگهدار مجموعهی امواج ضربهای در طول ورودی رخ میدهد، پرداخته است. صرف نظر از علت خروج ورودی از شرایط پایدار و آغاز ناپایداریها، این مقاله به بررسی اتفاقات رخ داده حین یک چرخهی کامل پدیدهی موج-نوسان با استفاده از تصاویر آشکارسازی جریان به روش سایهنگاری و استفاده از دادههای فشاری حسگرهای فرکانسبالا، پرداخته است. بررسی نتایج نشان داده است که ورودی مذکور حین یک چرخهی موج-نوسان دچار افزایش و کاهش فشار داخلی شده و اصطلاحاً پر و خالی میشود. با حرکت مجموعهی امواج ضربهای از دهانهی ورودی به سمت دماغه فرآیند تخلیهی جریان از ورودی آغاز میشود و هنگامیکه مجموعهی امواج به بالادستترین موقعیت خود در نوک دماغه میرسد داخل ورودی در کمترین فشار کاری خود قرار میگیرد؛ در این حالت ورودی اصطلاحاً خالی است. خالی بودن ورودی و کاهش فشار داخل آن شرایط را برای ورود جریان تازه فراهم کرده و فرآیند پر شدن با کشیده شدن مجموعهی امواج ضربهای به داخل ورودی آغاز میشود تا جایی که بر اثر پر شدن مجدد ورودی و افزایش فشار داخل آن، امواج ضربهای داخلی به بالادست جریان حرکت کرده و هنگام قرارگیری در دهانهی ورودی فشار داخلی به بیشینهی خود میرسد و یک چرخهی موج-نوسان کامل میشود.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
Experimental Investigation of the Buzz Cycle in a Supersonic Axisymmetric Intake
چکیده انگلیسی مقاله
An extensive experimental study has been conducted to investigate the performance and stability of a supersonic axisymmetric mixed compression air intake designed for a free stream Mach number of 2.0. Unstable flow conditions, where the self-sustained oscillations of the shocks waves occur, have been studied in this investigation. Aside from the buzz triggering mechanism, the paper describes the flow phenomenon sequences during the buzz cycle by means of the shadowgraph pictures and via high frequency pressure transducers. Results showed that the pressure inside the intake decreases and increases sequently during the buzz cycle. The intake becomes almost empty (its mass flow rate decreases) as the shock wave moves upstream toward the intake tip. When the shock waves stand at its most upstream location, the pressure inside the intake reaches its minimum value. This low pressure condition causes the shock wave to move toward the intake and consequently the intake pressure increases again. As the pressure inside the intake increases, the shock wave moves upstream. The intake pressure reaches its maximum value when the shock wave stands at the intake entrance and the buzz cycle is then completed.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
محمدرضا سلطانی | Mohammad Reza Soltani
عضو هیئت علمی / دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
مهدی عابدی | Mahdi Abedi
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد / دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
جواد سپاهی یونسی | Javad Sepahi Younsi
دانشجوی دکترای تخصصی / دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
نشانی اینترنتی
http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-15-1000-5187&slc_lang=fa&sid=15
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1256/article-1256-599463.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات