این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
یکشنبه 3 اسفند 1404
مهندسی مکانیک مدرس
، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۲۹-۴۱
عنوان فارسی
بررسی اثر تغییر دور بر عملکرد یک فن جریان محوری تکمرحلهای درون کانال در حضور آرایش نوک پره
چکیده فارسی مقاله
با تغییر هندسه مناسب روی نوک پره، میتوان بهبود قابل ملاحظهای در عملکرد یک فن ایجاد کرد. در این تحقیق، به بررسی عددی اثر دو آرایش متفاوت نوک پره و تغییرات دور کارکردی فن بر عملکرد آیرودینامیکی یک فن جریان محوری درون کانال پرداخته شده است. بهمنظور اطمینان از روش حل، نتایج تحلیلهای عددی با دادههای آزمایشگاهی فن در تونل باد مرکز تحقیقات ملخ NACA مقایسه شد. نتایج عددی نشان میدهد که با اضافهکردن شیار مناسب در نوک پره، هر دو ضریبهای فشار و ممان افزایش مییابند؛ اما با توجه به نرخ بیشتر افزایش در ضریب فشار نسبت به ضریب ممان، راندمان آیرودینامیکی نیز افزایش محسوسی داشته است. این افزایش در هر دو طرح مورد بررسی و در تمامی دورهای کارکرد فن مشاهده شده اما تا سرعت 3000 دور بر دقیقه دارای یک سیر صعودی بوده و سپس رو به کاهش گذاشته است. نتایج بهدستآمده تعیینکننده بهترین طرح برای آرایش نوک پره است. در واقع ساختار شیار به گونهای است که باعث بهدامافتادن یک جریان هوای چرخشی با انرژی جنبشی زیاد در نوک پره شده و این گردابه همانند سدی مانع از نشت جریان هوا میشود. در نتیجه اُفتهای ناشی از ترکیب جریان نشتیافته و جریان عبوری کاهش مییابد. با افزایش دور کارکرد فن، گردابههای ایجادشده درون شیار نوک پره تقویت شده که علاوه بر کاهش بیشتر در دبی جریان نشتیافته از ناحیه نوک، باعث افزایش اُفتهای ویسکوزیته و توربولانسی در این ناحیه میشود.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
Investigating the Effect of Speed Variation on Performance of a Ducted Single-Stage Axial Flow Fan in the Presence of a Blade Tip-Pattern
چکیده انگلیسی مقاله
Appropriate changes to the blade tip pattern can effectively improve fan performance. In this research, the effect of two blade tip patterns and speed variation on aerodynamic performance of a ducted axial-flow fan was numerically investigated. In order to ensure the accuracy of the solving method, numerical results were compared with the experimental data from wind tunnel of the NACA Propeller-Research Center. Numerical results show that both the coefficients of pressure and torque increases with the appropriate groove at the tip of the blade. But due to the higher rate of increase in the coefficient of pressure than that of the torque, aerodynamic efficiency has also increased significantly. This increase has been observed in both patterns and in all operational speed of the fan. But, the increase in aerodynamic coefficients had rising trend up to 3000 rpm and, then, declined. The results determine the best pattern for the tip of the blade. In fact, the structure of the groove is such that it traps a rotating airflow with high kinetic energy at the tip, and this vortex, like a barrier, prevents air leakage. This causes reduction in losses due to mixing of the leakage flow and passage flow. With increasing fan rpm, the generated vortexes in tip groov are amplified, which, in addition to a further decrease in the leakage flow rate from the tip region, increases the viscosity and turbulence losses in the area.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
حسین معلمی | H. Moallemi
Energy Conversion Department, Mechanical & Aerospace Engineering Faculty, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
مسعود خراتی کوپائی | M. Kharati-Koopaee
Energy Conversion Department, Mechanical & Aerospace Engineering Faculty, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
نشانی اینترنتی
http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-28122-1&slc_lang=fa&sid=15
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1256/article-1256-964805.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات